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基于RFID技術(shù)的生產(chǎn)線監(jiān)控技術(shù)與應(yīng)用
作者:孫棣華,銀國超,趙敏,宋瀟瀟
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2011-01-14 09:42:01
摘要:本研究基于RFID先進(jìn)技術(shù),重點(diǎn)研究該技術(shù)在裝配行業(yè)的生產(chǎn)線可視化和生產(chǎn)過程控制中的應(yīng)用,并依托國家863高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃資助項(xiàng)目,在重慶某摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線監(jiān)控系統(tǒng)中得到了應(yīng)用。
RFID(Radio Frequency Identity technology,無線射頻識(shí)別技術(shù))通過無線的方式,對(duì)存儲(chǔ)于RFID標(biāo)簽中的數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)采集,以獲取被標(biāo)識(shí)對(duì)象相關(guān)信息,一個(gè)簡單的RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由RFID讀寫器、天線(內(nèi)置或外置)、RFID標(biāo)簽3部份組成,如圖1所示。
1 基于RFID的生產(chǎn)線監(jiān)控技術(shù)
1.1 生產(chǎn)線可視化
1.1.1 技術(shù)原理
生產(chǎn)線可視化的目標(biāo)是使企業(yè)管理層能夠?qū)崟r(shí)地發(fā)現(xiàn)在制品生產(chǎn)和生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),本研究的技術(shù)實(shí)施方案如圖2所示。方案主要由流水線、RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、在制品和工位幾個(gè)部分組成,在制品在流水線上移動(dòng),到達(dá)工位后由工人取下進(jìn)行零配件組裝,完成后再放回流水線,直到完成所有工序,RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要包括一個(gè)帶有雙天線的RFID讀寫器,每個(gè)在制品都和一個(gè)RFID標(biāo)簽進(jìn)行綁定。
以讀寫器代號(hào)和工位代號(hào)為關(guān)鍵字的RFID標(biāo)簽讀寫事件數(shù)據(jù)表如表1所示。
(Line_codei,WPoint_codei1,WPoint_codei2,…WPoint_codein)。
1.1.2 技術(shù)實(shí)現(xiàn)
1)生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)是通過對(duì)工位的監(jiān)測(cè),判斷整條流水線是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。當(dāng)在制品在工位逗留時(shí)間過長,或工位出現(xiàn)在制品堆積時(shí),可判斷為工位異常。令在制品在工位允許的最大逗留時(shí)間為Tmaxi,工位允許堆積的在制品最大數(shù)量為Nmaxi,則判斷工位異常的公式如下:
如果Timej-Timei>Tmaxi,則在制品逗留超時(shí),式中Timej,Timei為讀寫器天線2和天線1的2次讀寫事件發(fā)生的時(shí)刻。
當(dāng)在制品經(jīng)過天線1,而沒有經(jīng)過天線2時(shí),公式變?yōu)椋篢imecorrent-Timei>Tmaxi。
對(duì)某個(gè)工位堆積在制品數(shù)量的判斷,依賴于查找表1所構(gòu)成的工位操作歷史表,其查找過程如下:
步驟1 通過流水號(hào)Line_code找到工位號(hào)Wpoint_code。
步驟2 通過工位號(hào)Wpoint_code,查找經(jīng)過天線1而未經(jīng)過天線2的在制品代號(hào)Product code。
步驟3 累積在制品數(shù)量并與Nmaxi比較,即可判斷在制品是否超量。
2)在制品監(jiān)測(cè)。在制品監(jiān)測(cè)是通過實(shí)時(shí)地獲取在制品上RFID標(biāo)簽數(shù)據(jù),以判斷在制品所處的工位及已經(jīng)完成的工序,假設(shè)在制品Product_codei有Ni道工序,則在制品生產(chǎn)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)算法如下:
步驟1 在制品上線時(shí),椴據(jù)在制品的制造要求,確定工序數(shù)量Ni,并確定工位順序,生成一個(gè)二進(jìn)制代瑪,使其從最低位開始順彥代表其經(jīng)過的工位的完成狀態(tài),完成為1,未完成為0。在在制品上線時(shí),其初始值為0。
步驟2 把該代碼寫入RFID標(biāo)簽并和在制品綁定。
步驟3 在制品每完成一次工序并離開工位時(shí),修改相應(yīng)位。
步驟4 讀取RFID標(biāo)簽相應(yīng)位,就可以確定已經(jīng)完成的工序和正在完成的工序。
1.2 生產(chǎn)過程控制
1.2.1 技術(shù)原理
生產(chǎn)過程控制目標(biāo)是根據(jù)在制品信息,靜態(tài)或動(dòng)態(tài)地確定在剃品組裝路線和組裝方式,其基本原理是:實(shí)對(duì)檢測(cè)到在制品信息后,根據(jù)控制系統(tǒng)設(shè)定的組裝路線和組裝方式,生成路徑選擇指令和組裝提示,技術(shù)實(shí)施方案如圖3所示。系統(tǒng)主要由RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、工位控制器、看板和路徑選擇執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。
(VPL_codei,Wpoint_code1,Wpoint_code2,Wpoint_coden)
1.2.2 技術(shù)實(shí)現(xiàn)
1)組裝路線控制算法如下:
步驟1 根據(jù)在制品的組裝要求,生成虛擬生產(chǎn)線。
步驟2 將RFID標(biāo)簽中的在制品代碼和虛擬生產(chǎn)綁定,然后將標(biāo)簽和在制品綁定。
步驟3 當(dāng)在制品進(jìn)行多徑選擇時(shí),讀寫器讀取標(biāo)簽中的在制品代碼,并根據(jù)虛擬生產(chǎn)線中的信息,確定下一個(gè)工位。
該算法的優(yōu)點(diǎn)是,當(dāng)需要對(duì)在制品的制造工序進(jìn)行改變時(shí),只需更改控制器中存儲(chǔ)的虛擬生產(chǎn)線和工位關(guān)系,便于組裝路徑動(dòng)態(tài)控制。
2)組裝方式控制算法如下:
步驟1 跟據(jù)在制品組裝要求,生成組裝指令表。
步驟2 讀取RFID標(biāo)簽中的在制品代碼和工序代碼,查找組裝指令表。
步驟3 在看板中發(fā)布組裝指令,指導(dǎo)生產(chǎn)。
2 應(yīng)用
2.1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
為了驗(yàn)證RFID技術(shù)在生產(chǎn)線監(jiān)控中的實(shí)用性,在重慶某摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行了應(yīng)用示范,發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)是典型的離散零配件組裝式生產(chǎn),企業(yè)管理層有監(jiān)控在制品生產(chǎn)和生產(chǎn)線運(yùn)行狀態(tài)的需求;同時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)在包裝之前要進(jìn)行質(zhì)量檢查,不合格的產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入返修程序,因此在制品的組裝路徑需要控制。該生產(chǎn)線主要包括上線、曲軸、箱蓋、返修、貼花及包裝等工位。系統(tǒng)實(shí)施體系結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
工位LCD顯示界面如圖5所示。
圖1 RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
1 基于RFID的生產(chǎn)線監(jiān)控技術(shù)
1.1 生產(chǎn)線可視化
1.1.1 技術(shù)原理
生產(chǎn)線可視化的目標(biāo)是使企業(yè)管理層能夠?qū)崟r(shí)地發(fā)現(xiàn)在制品生產(chǎn)和生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),本研究的技術(shù)實(shí)施方案如圖2所示。方案主要由流水線、RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、在制品和工位幾個(gè)部分組成,在制品在流水線上移動(dòng),到達(dá)工位后由工人取下進(jìn)行零配件組裝,完成后再放回流水線,直到完成所有工序,RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要包括一個(gè)帶有雙天線的RFID讀寫器,每個(gè)在制品都和一個(gè)RFID標(biāo)簽進(jìn)行綁定。
圖2 生產(chǎn)線可視化技術(shù)實(shí)施方案
以讀寫器代號(hào)和工位代號(hào)為關(guān)鍵字的RFID標(biāo)簽讀寫事件數(shù)據(jù)表如表1所示。
(Line_codei,WPoint_codei1,WPoint_codei2,…WPoint_codein)。
1.1.2 技術(shù)實(shí)現(xiàn)
1)生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)。生產(chǎn)線監(jiān)測(cè)是通過對(duì)工位的監(jiān)測(cè),判斷整條流水線是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。當(dāng)在制品在工位逗留時(shí)間過長,或工位出現(xiàn)在制品堆積時(shí),可判斷為工位異常。令在制品在工位允許的最大逗留時(shí)間為Tmaxi,工位允許堆積的在制品最大數(shù)量為Nmaxi,則判斷工位異常的公式如下:
如果Timej-Timei>Tmaxi,則在制品逗留超時(shí),式中Timej,Timei為讀寫器天線2和天線1的2次讀寫事件發(fā)生的時(shí)刻。
當(dāng)在制品經(jīng)過天線1,而沒有經(jīng)過天線2時(shí),公式變?yōu)椋篢imecorrent-Timei>Tmaxi。
對(duì)某個(gè)工位堆積在制品數(shù)量的判斷,依賴于查找表1所構(gòu)成的工位操作歷史表,其查找過程如下:
步驟1 通過流水號(hào)Line_code找到工位號(hào)Wpoint_code。
步驟2 通過工位號(hào)Wpoint_code,查找經(jīng)過天線1而未經(jīng)過天線2的在制品代號(hào)Product code。
步驟3 累積在制品數(shù)量并與Nmaxi比較,即可判斷在制品是否超量。
2)在制品監(jiān)測(cè)。在制品監(jiān)測(cè)是通過實(shí)時(shí)地獲取在制品上RFID標(biāo)簽數(shù)據(jù),以判斷在制品所處的工位及已經(jīng)完成的工序,假設(shè)在制品Product_codei有Ni道工序,則在制品生產(chǎn)狀態(tài)的監(jiān)測(cè)算法如下:
步驟1 在制品上線時(shí),椴據(jù)在制品的制造要求,確定工序數(shù)量Ni,并確定工位順序,生成一個(gè)二進(jìn)制代瑪,使其從最低位開始順彥代表其經(jīng)過的工位的完成狀態(tài),完成為1,未完成為0。在在制品上線時(shí),其初始值為0。
步驟2 把該代碼寫入RFID標(biāo)簽并和在制品綁定。
步驟3 在制品每完成一次工序并離開工位時(shí),修改相應(yīng)位。
步驟4 讀取RFID標(biāo)簽相應(yīng)位,就可以確定已經(jīng)完成的工序和正在完成的工序。
1.2 生產(chǎn)過程控制
1.2.1 技術(shù)原理
生產(chǎn)過程控制目標(biāo)是根據(jù)在制品信息,靜態(tài)或動(dòng)態(tài)地確定在剃品組裝路線和組裝方式,其基本原理是:實(shí)對(duì)檢測(cè)到在制品信息后,根據(jù)控制系統(tǒng)設(shè)定的組裝路線和組裝方式,生成路徑選擇指令和組裝提示,技術(shù)實(shí)施方案如圖3所示。系統(tǒng)主要由RFID數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、工位控制器、看板和路徑選擇執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。
圖3 生產(chǎn)控制技術(shù)實(shí)施方案
(VPL_codei,Wpoint_code1,Wpoint_code2,Wpoint_coden)
1.2.2 技術(shù)實(shí)現(xiàn)
1)組裝路線控制算法如下:
步驟1 根據(jù)在制品的組裝要求,生成虛擬生產(chǎn)線。
步驟2 將RFID標(biāo)簽中的在制品代碼和虛擬生產(chǎn)綁定,然后將標(biāo)簽和在制品綁定。
步驟3 當(dāng)在制品進(jìn)行多徑選擇時(shí),讀寫器讀取標(biāo)簽中的在制品代碼,并根據(jù)虛擬生產(chǎn)線中的信息,確定下一個(gè)工位。
該算法的優(yōu)點(diǎn)是,當(dāng)需要對(duì)在制品的制造工序進(jìn)行改變時(shí),只需更改控制器中存儲(chǔ)的虛擬生產(chǎn)線和工位關(guān)系,便于組裝路徑動(dòng)態(tài)控制。
2)組裝方式控制算法如下:
步驟1 跟據(jù)在制品組裝要求,生成組裝指令表。
步驟2 讀取RFID標(biāo)簽中的在制品代碼和工序代碼,查找組裝指令表。
步驟3 在看板中發(fā)布組裝指令,指導(dǎo)生產(chǎn)。
2 應(yīng)用
2.1 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
為了驗(yàn)證RFID技術(shù)在生產(chǎn)線監(jiān)控中的實(shí)用性,在重慶某摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行了應(yīng)用示范,發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)是典型的離散零配件組裝式生產(chǎn),企業(yè)管理層有監(jiān)控在制品生產(chǎn)和生產(chǎn)線運(yùn)行狀態(tài)的需求;同時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)在包裝之前要進(jìn)行質(zhì)量檢查,不合格的產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入返修程序,因此在制品的組裝路徑需要控制。該生產(chǎn)線主要包括上線、曲軸、箱蓋、返修、貼花及包裝等工位。系統(tǒng)實(shí)施體系結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
圖4 系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)
工位LCD顯示界面如圖5所示。
圖5 工位LCD界面
2.2 示范效果
管理層實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線的實(shí)時(shí)監(jiān)控,顯著地提供了該摩托車企業(yè)的生產(chǎn)效率(生產(chǎn)線的整體生產(chǎn)效率提高10%),而因配件物料管理發(fā)生混亂和操作狀態(tài)混亂帶采的生產(chǎn)過程停頓或中斷次數(shù)降低弱60%。
?。ㄎ?重慶大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院 孫棣華,銀國超,趙敏,宋瀟瀟)